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投入1800萬,從VOCs排放(fàng)大戶到減排標杆

來源:久久国产av環保     發布時間:2024-08-13

       “前兩年,我公司附近大氣走航高值頻發屢被通報,如何有效治理生產廢氣一度讓我們(men)十分傷腦(nǎo)。所幸(xìng),在通州生態環境局的精準指導下(xià),我們持續加大投入,源頭治理,優化設施,廢氣(qì)治理質效明顯提升,今年以(yǐ)來基本未出現走航高值(zhí),對我公司的形象提升和綠色發展裨益(yì)很大!”南通百納數碼新材料有限(xiàn)公司環保(bǎo)負(fù)責人感慨道。南通百納數碼新材料有(yǒu)限公司從揮發性(xìng)有機(jī)物的“排放大戶” 到成為“減排標杆(gǎn)”、從高值頻發企業到成為治理引領單位,它究竟是如何(hé)實現(xiàn)華(huá)麗轉身的?
 
  源頭治理(lǐ)首創先行
 
  “要削高值就(jiù)要源頭治,才能減量削峰降值。”針對百納公司的走航頻發高值(zhí),通州生態環境局上門“巡診(zhěn)”,發現該企(qǐ)業的背膠工段使用(yòng)的油性壓敏膠用(yòng)量(liàng)大、揮發性有機物含量高,源(yuán)頭替代應作為大氣治理的主攻方向。對此,通(tōng)州生(shēng)態環境局與百納數碼(mǎ)多次會商,分類施策,最終確定水膠代替油膠的減排方(fāng)案。百納公司在本行業(yè)內首創先行,投入64.6萬元改造出一條水膠生產線,代替油膠塗布材料。原料的揮發性有機(jī)物含量從353g/L驟降到2g/L,降幅達到99%,經測算每年能減少揮發性有機物產(chǎn)生約200噸。借此(cǐ)工藝改造契(qì)機,百納公司(sī)進(jìn)一步提升生產效率、削減冗餘工段,外遷2條揮(huī)發性有機物產量最大的背膠線,進一步減少揮發性有機(jī)物產生約220噸。
 
  過程收集查漏補缺
 
  “廢氣收集是(shì)廢氣處理的前置關口(kǒu),絲(sī)毫(háo)不能鬆懈。”在推進百納公司緊(jǐn)抓源頭治理的同時,通州生態環(huán)境局與企業(yè)共同查擺問題,發現百納公司因投產時間早、規模擴大快,廢氣收(shōu)集管路的(de)設計上存在缺陷,管路老化、漏點外泄等問題較為普遍,得不到有效收集的廢氣勢必對外(wài)環境造成影響。通(tōng)州(zhōu)生態環境局執(zhí)法人員通過LDAR檢測(cè)、紅外檢漏儀等科技手段對百納公司生產車間(jiān)開展全身體檢,指導企業采取更換管道、負壓密閉、套改隔斷(duàn)、升級改造等措施,從五個(gè)方麵改良廢(fèi)氣收集效率:
 
  一是投入488萬(wàn)在廠房(fáng)外新建3根高密封焊接的有組織廢氣總(zǒng)管,重建12套機台老舊排風管道(dào),有(yǒu)效(xiào)封堵廢氣泄漏點;
 
  二(èr)是投入84萬(wàn)建設無組織收集管道,將配料間、塗布頭和供膠間排風之前低濃度廢氣全部作為無組(zǔ)織收集匯總到(dào)總管,進新RTO轉輪(lún)濃縮後再焚燒(shāo),大幅度降低無組織散溢;
 
  三是投入210萬新建管道壓力集控係統,風機自動感(gǎn)應管(guǎn)道內部壓力,實現穩負壓自動變頻控製,消除管道泄漏(lòu)隱患;
 
  四是投入(rù)142萬將背膠大(dà)車間(jiān)套改隔斷為小車間,俗稱“大車間套小車間”,同時對機台供膠區域進行再(zài)隔斷密封,確保生產廢氣集中收集不逸散;
 
  五是投入4萬元在(zài)車間屋頂應急排放(fàng)閥(fá)門(mén)加(jiā)裝(zhuāng)活性炭吸(xī)附裝置,對緊急停機時應急排口打(dǎ)開臨時排放的廢氣進行吸附處理。
 
  以(yǐ)上五(wǔ)措並舉“查缺補漏”,有效解決了百納公(gōng)司管道泄漏、廢氣逸散(sàn)問(wèn)題,切實提(tí)高了(le)百納公司的廢氣收集(jí)效率,為生產廢氣得到有效處理提供堅實(shí)基礎(chǔ)。
 
  末端治理精益(yì)求精
 
  “末端(duān)治理設施既要確保處理效(xiào)果,也要匹配(pèi)廢氣產(chǎn)生量。”2010年百納公司成立之初建設有(yǒu)3台RTO廢氣處理設施(shī),對企業早期廢氣治理(lǐ)起到重要作用。但(dàn)經過十餘年的(de)使用,部分RTO設施陳舊(jiù)老化,且存在設計上的(de)安全問題。通州生態環境局會同百納公司對(duì)RTO末端處理設施逐(zhú)一排查、測(cè)算廢氣處理效率,並結合廢氣收集效率提(tí)升後廢氣處理量(liàng)明(míng)顯增大(dà)的(de)現實情況,最終確定“一改兩(liǎng)增”的升級方案:投入50萬將原有一(yī)台兩塔結構RTO改造增加一處半塔反吹風係(xì)統,保障廢氣處理能力(lì);投入790.5萬(wàn)新建一套沸石(shí)轉輪係統和一台新RTO,補足生產廢氣處理量的缺(quē)口,實現汙染排放基值大幅降低。
 
  科技賦能保駕護航
 
  如何監(jiān)控有(yǒu)組織、無組(zǔ)織廢(fèi)氣的達標排(pái)放,計(jì)算排汙量(liàng)值?百納公司在廢氣排口安裝了2套在線監控設備並與生(shēng)態環境部門聯(lián)網,同時安裝了4套廠界VOCs(FID、PID各2套)在線監控設施,車間安裝了若幹個視頻監控,產汙設備上安裝了用電監控。通過這(zhè)些監測監控設備(bèi)實現了遠程大氣管控,確保有組(zǔ)織和無組織廢氣的達(dá)標排放,做到無事不擾。
 
  今年以來,百納公司大氣走航VOCs濃度同比下降92%,模型模擬計算該公司網格點無組織(zhī)VOCs濃度同比(bǐ)下(xià)降約21%,時至今日,該公司附近已(yǐ)基本無走航高值。百納公司減(jiǎn)排不減產、增收不增汙的綠色轉(zhuǎn)型正是通州生態環境局服務企業提升治理的縮影。通州生態環境局將繼續堅持從優化產業結構、提標改造(zào)技術(shù)、實施限量減排入手,不(bú)斷提升治氣質效,為企業綠色發(fā)展、區域環境改善增程助力!
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