VOCs治理設備變(biàn)為“汙染設施(shī)”?去除效率為0!
來源(yuán):久久国产av環保 發布(bù)時間:2024-07-22
VOCs廢氣經高效治理後,有組織排放和無組織排放均應達到國家或地方有關排放要求(qiú),並確保排放穩定達標與(yǔ)汙染物去除效率不低(dī)於80%的雙重控製要求。部分企業高效治理工藝選擇不當,由此帶來廢氣不能穩定達(dá)標排放,或產生有害物(wù)質損壞治理(lǐ)設施,或運行費用過高等問題。廣東佛山生態環境近日發布了VOCs治理設施現場排查檢測的結果和相關未達標案例的重(chóng)點分析,對用戶單(dān)位選擇VOCs治理設(shè)施和環保企業都吹響了(le)“低價低質低效”的警醒號角!
文(wén)中(zhōng)提及了11個(gè)典型案例,涉及我(wǒ)們(men)認為的高效工藝如RTO、吸脫附+CO等工藝設備排放超標的事實(shí),其中我們選取3個摘要如下:
①某公司使用沸(fèi)石固(gù)定床+催化燃燒CO,治理設施2萬風(fēng)量,合同金額38萬元。處理前216mg/m3,處(chù)理後220mg/m3,效率為0,主要問題是固(gù)定床半小時內快速飽和,根本來不及脫附。主要原因是企業為節省治理(lǐ)成本,選擇了不適(shì)用的(de)沸石固定床濃縮吸附工藝。
②某公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理(lǐ)設施(shī)4萬風量,設施金額(é)116萬元。生態環境部門使用FID便攜式設備監測,總VOCs處理前144mg/m3,處理後176mg/m3,去除效率為0。主要問題是沸石固(gù)定床吸附容量小,不能做(zuò)到及時脫附再生,且脫附不均勻(yún)。主(zhǔ)要原因是企業受第三方工程治理單位誤導,錯誤選擇了沸石固定床濃縮吸附工藝。
③某膠袋有限公司有2台凹版印刷機(2色(sè)、8色各一台),1台(tái)凸版印刷機;印(yìn)刷車間整體密(mì)閉收集。該公司(sī)使用(yòng)活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設施2萬風量,投資金額23萬。總(zǒng)VOCs約307mg/m3,處理後約115mg/m3,去除(chú)效率為63%。主要問題是活性炭吸附(fù)效率不高,難以達到80%的去除效率,排放超標。主要原因是企業單純為節省治(zhì)理成(chéng)本(běn)而錯(cuò)誤選擇了造價較低、不(bú)適用的活性(xìng)炭濃縮吸附工藝。
主要問題:治理工藝選(xuǎn)擇不當
1.選擇了活性炭或沸石固定床吸附濃縮等非高效工藝。主要問題(tí)表現為活性炭或沸石固定床吸附材料吸附容量較小,吸附效率(lǜ)較低,處理較高濃度有機廢氣很快吸附飽(bǎo)和,無(wú)法及時脫附且脫(tuō)附不(bú)均勻,不(bú)能滿足廢氣排放濃度穩定達標與汙染(rǎn)物去除效率不低於80%的相關要求;
2.瞞報原輔材料種類或用量,導致治理工藝選擇不當。部(bù)分企業瞞報原輔材料種類和使(shǐ)用量,導(dǎo)致委托的第三方工程治(zhì)理單位對VOCs廢氣產生濃(nóng)度估算(suàn)不足,難(nán)以去(qù)除(chú)中高濃度廢氣。
如(rú)實(shí)際產生中高濃度有機廢氣,但選擇了適用於中低(dī)濃度(dù)的沸石轉輪+RCO(CO)催化燃燒治理工藝(中(zhōng)高(gāo)濃度(dù)適宜(yí)采用沸(fèi)石轉輪+RTO(TO)高溫焚燒治理工藝),導致廢(fèi)氣焚(fén)燒熱解去除(chú)不徹底,治理效果不佳;再如(rú)瞞報使用含鹵素(sù)原輔(fǔ)材料(如二氯甲(jiǎ)烷等),廢氣(qì)含氯離子,經焚燒後產生鹽酸等強酸物質,造成(chéng)催化劑中毒(dú)和治理(lǐ)設施快速腐蝕。
3.對生產規律和廢氣產排認識不清,盲目選擇工藝。部分企業生產不連續或廢氣濃度(dù)不高,但未經濃縮直接采用RTO焚燒處理,大量依靠天然氣助燃,導致能耗過高,運行費用成倍增加,給企業帶來巨(jù)大壓力。
典型案例1:錯誤選擇沸石固定床吸附(fù)工藝
某印刷有限公司有1台10色凹版印刷機,2台(tái)凸印機,凹印機使用軟(ruǎn)簾圍擋收集。
該公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設(shè)施2萬風量,合同金額38萬元。生態環境(jìng)部門使用(yòng)FID便攜式儀器監測,第一次檢測(cè)(風機隻開了50%),處理前690mg/m3,處理(lǐ)後446mg/m3,嚴(yán)重超標,去除效率僅35%。半(bàn)小時後,第二次檢測(風機開盡),處理前216mg/m3,處理後220mg/m3,效率為0,主要問題是固定床半(bàn)小時(shí)內快(kuài)速飽和(hé),根本來不及脫附。主要原因是企(qǐ)業為節(jiē)省治理成本,選擇了不適(shì)用的沸石固定床濃縮吸(xī)附工藝。
典型(xíng)案例2:錯誤選擇沸石固(gù)定床吸附(fù)工藝
某印刷有限公司有(yǒu)2台8色凹印機。凹印機(jī)使用軟(ruǎn)簾圍擋收集,印刷車間整體密閉收集。該公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設施4萬風量,設施金額116萬元。
生態(tài)環境部門使用(yòng)FID便攜式設備監(jiān)測(cè),總VOCs處理前144mg/m3,處理後176mg/m3,去除效率為0。主要問題是沸石(shí)固(gù)定(dìng)床吸附容量小,不能做到及(jí)時脫附(fù)再生,且脫附不均勻(yún)。主要原因是企業受第三方工程治理單位(wèi)誤(wù)導,錯誤選擇了沸石固定床濃縮吸附工藝。
典型案例3:選擇不適用的活性炭吸附工藝
某塑料包裝有限公司有(yǒu)3台凹印機,並使用軟簾圍擋收集凹版印刷(shuā)機VOCs廢氣。
該公司使用活性炭吸附+催化燃燒CO。生態環境部門使用便(biàn)FID攜式設備監測,總VOCs處理前1517mg/m3,處理後845mg/m3,嚴重超標,去除效率僅為44%。
主(zhǔ)要問題是固定床活性炭吸附效(xiào)率較低,麵對較高濃度有機廢氣很快吸附飽(bǎo)和,無法及時脫附(fù)。主要原因是企業單純為節省治(zhì)理成本選擇了不適用的活性炭濃縮吸附工(gōng)藝。
典型案例(lì)4:錯誤選擇活性炭吸附工藝(yì)
某膠袋有限公司有2台凹版(bǎn)印刷機(2色、8色各一台),1台凸版印刷機;印刷車間整體密閉收集。該公司使用活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設施2萬風量,投資(zī)金額23萬。
2023年(nián)9月(yuè)20日,生態環境部門(mén)去現場監(jiān)測,非甲烷總烴處理前濃度為243mg/m3,處理後107mg/m3,去除效(xiào)率約56%;總VOCs約(yuē)307mg/m3,處理後約115mg/m3,去除效率為63%。主要問題(tí)是活性炭吸附效率不高,難以達到80%的去除效率,排放超標。主要原(yuán)因是企業單純為節省治理(lǐ)成本而錯誤選擇了造價較低、不(bú)適用的活性炭濃縮吸附工藝。
典型案例5:廢氣濃度估算不足治理工藝選擇(zé)不(bú)當
某彩印有限公司有3台凹版印(yìn)刷機(jī)(2台8色,1台(tái)6色),車間整室(shì)密閉收集,使用沸石轉輪+CO催化燃燒治理(lǐ)工(gōng)藝。
生態環境部門現場監測,處理前非甲濃度約1312mg/m3,轉輪處理後非甲濃度約654mg/m3,CO爐燃燒後的測口(kǒu)非甲濃度超4500mg/m3。
生態環境部門使用FID對處理後總排口監測,總VOCs濃度超2320mg/m3。主要問題是高低濃度未分類(lèi)收(shōu)集(jí),過高濃度CO爐難以承受其負荷、熱(rè)解氧化不徹底(dǐ),導致VOCs大分子轉化成小分子,非甲濃度(dù)比處(chù)理前還高。主要原因是企業瞞報原輔材料使用使用(yòng)量,委托(tuō)的第(dì)三方工程治理單位不專業(yè),對VOCs廢(fèi)氣產生濃度估算不足,未恰當選擇(zé)合適工藝(yì)去(qù)除高濃度廢氣(qì)(處理前廢氣濃度超1200mg/m3)。